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广一水泵厂分析水泵的振动案例

    某厂重整汽油分馏塔底泵,工艺包设计正常流量为460 m3/h,介质为C 汽油馏分,温度190℃ ,计算装置有用汽蚀余量7.8 m。选用国产单级双吸上进上出泵,扬程280 m,转速2 985 r/min,有必要汽蚀余量4.9m,最小流量210 m3/h。流程见图1
重整汽油分馏塔底泵流程
    该泵的进出口管线在操作前期就有很大振荡,泵腔有噼噼啪啪的噪音。将管线加固后,振荡和噪音依然很大,并且流量越大振荡和噪音也越大。泵进口压力表一向有大幅的颤动(0.18 MPa±0.04 MPa),出口压力表颤动频频(2.0 MPa±0.2 MPa)。通过计算和现场拆泵查看能够扫除汽蚀余量缺乏的可能性。查看泵进口管线,也没有阻塞景象。由于该泵的介质为塔底饱满液体,为了防止流体在管线流动过程中发作气泡,对泵的人出口管线进行了改造,削减了弯头数量,运用同径过滤器,取消了紧迫切断阀,一起为了削减液体中夹藏的气泡,将重沸炉回来口上移1 m,并在泵的入出口均增加了排空线。改造后测验发现依然不能消除振荡和噪音。依据API标准规定,广一水泵厂最终对该泵进行了特别处理,加工特别的泵体密封环,减小了叶轮吸进口的面积,然后下降了叶轮旋转过程中介质与泵涡壳隔舌之问发作的冲击量能。这样,一方面能够减小泵体自身的振荡,另一方面能够下降泵出口流体与出口管线之间发作的冲击力,减小出口管线与泵发作共振的可能性。泵装置到位后,测验标明在低流量下泵腔没有噪音,泵和管线的振荡都小于规定值。但当流量提高到380 m3/h以上时,泵进口会俄然失压,呈现汽蚀景象。依据该状况,调整塔系统的操作参数,一方面能够满意生产请求,另一方面可下降泵的作业流量,使之能在正常运转的范围内操作。一起在塔的重沸炉回来口增设分流器,进一步提高气液别离功率,为泵供给非常好的操作环境。通过一系列整改,目前该泵的运转稳定。该厂抽余液塔底泵为相同类型,开工介质为c8芳烃,正常介质为C10芳烃。流程见图2。
抽余液塔底泵流程
    该泵开工前期为60%(大于最小回流量)负荷操作,泵的脉冲噪音和进出口管线振荡都很大,泵出口压力表随声音频率小幅颤动。清洗过滤器并加固管线后人员管线振荡减小,但出口管线振荡依然没有改进,并且泵底座振荡显着。剖析有用汽蚀余量和气液别离都不存在疑问。调整流程,翻开回流,加大泵的流量,使之在额外流量下操作,此时噪音和振荡都康复正常值。相同类型的泵在不一样方位体现不一样:一台是流量高振荡,另一台是流量低振荡。依据景象和工期选用不一样的方法来消除振荡,满意正常生产的请求。四台泵均为高能泵,理论上易发作振荡,制造时要采纳特别的处理办法。由此总结出,关于图1这种流程,一般去重沸炉的流量大、扬程低,而去下游的流量小、扬程高,可思考分红重沸炉泵和商品泵两个台位,既能够节能也能够下降泵的能级,削减振荡和噪音。关于塔底泵应尽量选用低转速的泵,可下降噪音和振荡。
 

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